一、案例情况
青岛某精细化工企业因生产线扩产导致废水氨氮浓度骤升,连续三次监测数据突破80mg/L,远超《石油化学工业污染物排放标准》中15mg/L的限值。面对环保部门下达的15天整改通知,企业紧急找寻废水氨氮高处理方法,后通过采用氨氮去除剂应急处理工艺,成功将氨氮浓度稳定控制在8mg/L以下,实现合规排放。
二、超标成因与治理困境
该企业主要生产医药中间体,废水来源于合成反应釜清洗工段,含有大量有机胺类物质。原有处理工艺采用"调节池+UASB+接触氧化池"的生化处理系统,设计处理能力为500m³/d。扩产后实际水量增至650m³/d,且原料中二甲胺投加量增加30%,导致进水氨氮浓度从设计值 50mg/L升至120-150mg/L,生化系统出现严重冲击:好氧池DO值持续低于1mg/L,污泥沉降比从30%降至15%,出水氨氮徘徊在40-50mg/L。
企业曾尝试增加曝气强度和污泥回流比,但72小时调试后效果甚微。若采用传统生化扩容方案,需新建缺氧池和沉淀池,工期至少3个月,无法满足应急整改要求。经技术工程师评估后,决定采用"生化系统修复+氨氮去除剂深度处理"的组合污水氨氮去除方法。